江西乳化液废水浓缩结晶能耗

时间:2023年03月21日 来源:

2. 跑料现象 原因分析:在调试过程中,物料会出现在冷凝水中,造成料液流失及污染冷凝水的情况,其发生原因包括:结晶器中液位过高,气液两相分离空间小,料液被带走;物料在蒸发过程中雾沫夹带严重,除沫器达不到工作效果,造成料液被带走;系统真空度过高,超出设计范围,造成跑料现象。 解决措施:1.设计之初,充分考虑气液分离空间,且严格控制进料量,通过液位控制,避免液位过高现象的发生;2.严格控制物料浓度,对雾沫夹带严重的工况,应设计消泡装置或消泡剂加量;3.在结晶器分离室设置压力变送器,通过联控,稳定真空度。由于此设备的蒸发温度可调,此设备也可用于珍贵溶剂回收。江西乳化液废水浓缩结晶能耗

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5. 电气元件自动控制失效 原因分析:现阶段工程应用的蒸发结晶系统均已实现自动控制,其中调节阀、液位传感器、温度变送器及压力变送器在联动控制中起到决定性作用,如失效将会对系统产生小到控制失调,大到系统损坏的影响,其失效原因包括:1.调节阀定位器发生故障,无法实现远程调节;2.液位计失效,则无法确定实时液位,造成原因可能是液位计本体线路错误,也可能是物料起沫造成虚假液位;3.温变、压变失效,无法实时反馈系统温度计压力,可能温度探杆接触壁面,压变探孔被堵,造成其失效。重庆机加工废水浓缩结晶设备,余热随冷媒循环利用,同时低温蒸发与环境温度接近,不存在大温差热交换,将热量损失降到比较低。

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低温多效板式蒸发浓缩结晶系统不仅可以应用于化工生产的浓缩过程和结晶过程,还可以应用于工业含盐废水的蒸发浓缩结晶处理过程中。在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效板式浓缩结晶装置,经过5-8效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。

无锡朗盼环境带大家了解了解低温蒸发器的配件。低温蒸发器的主要配件有:压缩机、循环泵、射流器、蒸馏釜、盘管式换热器、冷凝罐、隔膜排渣泵、控制系统和触摸屏。低温蒸发器配件功能介绍:热泵压缩机:为蒸馏釜和冷凝罐提供热源。循环泵和射流器:为蒸馏系统创造负压。蒸馏釜和盘管换热器:为废液加热蒸发。冷凝罐:为蒸汽提供冷源,形成蒸馏水。隔膜排渣泵:采用隔膜排渣泵,将浓缩液排出蒸馏釜,可打泥浆。需要低温蒸发器,请联系无锡朗盼环境。加热后的蒸汽可再次用作蒸发热源蒸汽,并随时反复持续蒸发过程。

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3. 换热器结垢现象 原因分析:系统中预热器、蒸发器及冷凝器均起热量传递的作用,根据传热原理,垢层越厚,传热效率越低,进而缩短换热器的运行周期,而在系统调试过程中,结垢的主要原因是物料介质中的离子结合成难溶性沉淀,随着温度升高,沉淀结垢现象严重。 解决措施:1.尽可能降低物料中结垢性离子的含量;2.设备应定期进行清洗,通过在线化学清洗或离线化学清洗[9],来保证换热器表面光滑,无污堵。

4. 换热器结焦现象 原因分析:换热器通过换热壁将冷热料分隔,如破坏换热表面,增加焦层,则会使换热器传热失效。在系统调试操作过程中,结焦的发生原因包括:1.断料或进料量小于出料与二次蒸汽量之和而未停蒸汽,则会使物料液位下降,进而使得料液挂壁,造成设备壁面干烧而结焦;2.蒸汽压力过高,或操作条件突然变化,可能使传热表面严重结焦。 解决措施:1.严格按操作手册进行开停车,且进料管路设置流量计,进行系统监控,避免断料或少料而使设备干烧至结焦;2.蒸汽管路需设置蒸汽调节阀及稳压阀,控制蒸汽量不宜过高,如超量严重,需尽快切断进气阀门,且增大冷料量进行余热吸收。 间接热源加热 容器间壁传给被蒸发的溶液。四川电镀废水浓缩结晶联系方式

低温蒸发器是目前处理工业污水,工业废水减少排放量较好的处理方法之一。江西乳化液废水浓缩结晶能耗

低温蒸发器是一种用于有效地抑制热应力产生的方法和装置,是当加热低温液体的热交换器起动时进行缓慢冷却情况下会产生热应力。在装备有入口室的热交换器中进行缓慢冷却的方法中,将一种低温液体送入该入口室,低温液体在入口室内喷射,其流速在缓慢冷却过程中低于在通常操作过程中.一种缓慢冷却装置带有缓慢冷却液体天然气供送装置,该供送装置具有喷射低温液体的喷射装置.

低温蒸发器的工作原理是:低温蒸发器设备运行,是将废水放到一个桶里面,由原水桶到中液位后,自动进水,水泵运行产生真空,压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热,在真空状态下,废水温度上升到33℃度左右,废水开始蒸发,然后通过蒸发浓缩过程,开始排出浓缩液,然后由蒸发罐加压,将浓缩液压入浓缩罐内,以上过程为全自动,不需要人工干涉。 江西乳化液废水浓缩结晶能耗

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