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绝对式编码器的相位对齐方式 绝对式编码器的相位对齐对于单圈和多圈而言,差别不大,其实都是在一圈内对齐编码器的检测相位与电机电角度的相位。目前非常实用的方法是利用编码器内部的EEPROM,存储编码器随机安装在电机轴上后实测的相位,具体方法如下: 1)将编码器随机安装在电机上,即固结编码器转轴与电机轴,以及编码器外壳与电机外壳; 2)用一个直流电源给电机的UV绕组通以小于额定电流的直流电,U入,V出,将电机轴定向至一个平衡位置; 3)用伺服驱动器读取绝对编码器的单圈位置值,并存入编码器内部记录电机电角度初始相位的EEPROM中; 4)对齐过程结束。EPSON爱普生机器人报错代码9716故障维修.ABB工业机器人保养
7、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等防雷接地保护。接地体可用角钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。 8、支线架设应设置横担,并用绝缘子固定;电线严禁架设在脚手架、树木等处,不准用竹质电杆;架空线路不准成束架设。 9、电气设备电金属外壳,必须接保护零线,同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。 10、施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号,开关箱要做到一机一闸一漏一箱,箱中无杂物;开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用;要有检修记录及记录本。 11、移动电箱电源线长度不大于30米,移动用电设备引出线不大于5米。 安川机器人电源维修,安川机器人伺服电机维修,安川机器人驱动器维修,安川机器人示教器维修等,可以找广州子锐机器人。ABB工业机器人保养ABB机器人维修保养处理方法.
怎么控制伺服电机速度快慢 伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位与定速的目的。 三、起动伺服电机前需做的工作有哪些 1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。 2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。 3)检查起动设备是否良好。 4)检查熔断器是否合适。 5)检查电机接地、接零是否良好。 6)检查传动装置是否有缺陷。 7)检查电机环境是否合适,****易燃品和其它杂物。 四、伺服电机三相电流不平衡的原因是什么 1)三相电压不平衡。 2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好。 3)电机绕阻匝间短路或对地相间短路。 4)接线错误。
当OTC焊机CPVE400显示E100时,这个是控制电源异常 控制电源出现异常时,『E-100』闪烁显示,焊接电源自动停止工作。我们需要检查线路板 P30110P 上的插件 CN14 及辅助变压器的连接线,排除停机原因,大部分的情况都是这些连接线松了,没有插紧。重新插紧后再次开启电源可解除异常。 4、当OTC焊机CPVE400显示E150时,这个是一次输入电压过高的异常 一次输入电压过高时,『E-150』闪烁显示,焊接电源自动停止工作。 解决办法是:关闭电源,确认电源三相输入电压,排除故障后重新开启电源。 5、当OTC焊机CPVE400显示E160时 这个是一次输入电压过低的异常 一次输入电压过低时,『E-160』闪烁显示,焊接电源自动停止工作。 解决办法是:此时关闭电源,确认电源三相输入电压,排除故障后重新开启电源。发那科机器人机械手维修 报警显示SRVO-231维修保养.
由于X、Y、Z伺服驱动器维修的控制板规格一致,在更改设定、短接端后,更换控制板试验,证明故障原因在驱动器的控制板上。 更换机器人维修驱动器控制板后,故障排除,机床恢复正常。 2.小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修 故障现象:某采用FANUC 0T数控系统的数控车床,开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。 分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的Z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,机器人维修工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。 根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。ABB机器人控制电源模块维修中心.丹阳川畸机器人维修
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考虑到机床为半闭环结构,维修时通过机器人维修更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。 为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验: 1)在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统机器人维修显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的A、B、*A、*B信号输出正确。 2)由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm,只要Z轴移动2mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良。 根据以上分析,考虑到Z轴可以正常移动2.5mm左右,相当于电动机实际转动180?,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良。 按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表),在引脚N/T、J/K上加入DC5V后,旋转编码器轴,利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。ABB工业机器人保养
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