制药行业厌氧罐系统恢复
厌氧反应器酸化的表现:1、应器内pH值明显下降。2、VFA明显上升。3、D去除效率大幅降低。4、产量持续减少.厌氧反应器酸化的原因:1、养盐缺乏。2、条件或温度条件不合适。3、超负荷运行造成。4、中混入了毒性物质。处理措施:大幅降低运行负荷.尽量多降低负荷,可以降低至50%,甚至暂停处理废水。同时,若厌氧反应器设有外循环管路,则通过循环泵打循环,直至VFA恢复正常。采取多种手段,避免出水PH值降低到正常范围(6.5)以下。若厌氧反应器出水pH值降至6.5以下甚至更低,则须适当提高反应器进水的pH值,以维持反应器内合适的pH环境。当反应器内的pH值降低到5.0以下,说明反应器酸化已经非常严重了。这时,可以用清水置换厌氧反应器内的废水,将反应器内的VFA浓度迅速降低,同时尽快恢复反应器内正常的pH环境。内循环厌氧反应器()是在UASB的基础上开发成功的第三代高效厌氧反应器。制药行业厌氧罐系统恢复
运行注意事项:在厌氧处理系统中,应尽量避免硫酸盐的进入,但在实际生产中,可能由于客观的原因,我们无法避免硫酸盐随生产排水进入厌氧系统,这时,操作运行应注意三点:1.理想的状态下,COD和硫酸根的比例较好维持在10:1以上,较少也应控制在5:1以上,以保证厌氧反应器中产甲烷反应处于主导地位。如果比例失调,需要进行预处理或者引入硫酸盐浓度较低的其他废水进行稀释。2.正常运行时,游离的硫化氢浓度应占总硫化氢浓度的20%以下。所以厌氧反应器运行时,还需控制厌氧进水中的硫酸根浓度在1000mg/l以下,以保证反应器中有毒性的游离硫化氢浓度多多低于250mg/l。3.对于硫酸盐浓度相对较高的废水,也可适当提高进水中的pH值,使厌氧反应器中的pH值保持中性或弱碱性,以降低游离硫化氢的浓度。制药行业厌氧罐系统恢复外循环厌氧反应器,是一种采用生物法处理废水的高速厌氧反应器。
厌氧反应器是很常见的一种污水处理设备,那么大家知道厌氧反应器生物处理的因素都有哪些吗?悬浮物:悬浮物在厌氧反应器污泥中的积累对于UASB系统是不利的。悬浮物使污泥中细菌比例相对减少,因此污泥的活性降低。由于在一定的反应器中内能保持一定量的污泥,悬浮物的积累使反应器产甲烷能力和负荷下降。碳氮比:碳氮是厌氧菌的生命活动过程中主要营养源,由于厌氧菌的呼吸作用没有氧分子参与,所以,分解有机物所获得的能量只为需要氧条件下的百分之3-百分之10,为了满足厌氧菌对于营养的要求,碳氮比十分重要。
硫酸根废水对厌氧的影响:在厌氧环境中,硫酸盐还原菌会将硫酸盐还原为硫化氢,游离的硫化氢会对厌氧细菌中的产甲烷菌造成毒性。根据研究,当废水中游离的硫化氢浓度达到250mg/l时,厌氧颗粒污泥的活性下降约50%。同时,由于水中含有的游离硫化氢也可以被氧化剂氧化,从而表征为COD;所以,在化验数据时,会表现为厌氧出水的COD升高,去除效率下降。当然,厌氧反应中产生的硫化氢也会带来一些问题,例如厌氧装置区域有异味,厌氧系统中气水交界面腐蚀严重和沼气品质降低,这些我们会在后面的文章中单独讲解。厌氧反应器可充分利用循环回流的碱度,对pH起缓冲作用。
厌氧反应器有哪些防腐措施?安排检修人员铲除鼓包的防腐层,对已腐蚀的钢筋混凝土,凿除干净,不得有残留,被凿除的部位要用细石混凝土捣实、抹平,并应保持原混凝土的标号。对一体化厌氧反应器逐台进行检查和碱洗复苏,同时再生前增加一步正洗操作,以便排掉污染物。给化学水处理操作人员配备单罐防毒口罩,做好危害识别与控制,安排吸除地沟中的有机物,统一集中处理,防止污染物扩散和外排。将厌氧反应器各槽、池和计量箱内已经污染的盐酸用槽车移走,减轻对酸系统设备的腐蚀。检查酸系统设备,对橡胶衬里损坏严重的高位酸槽分批送厂家重新衬胶,同时更换腐蚀严重的衬胶阀门、管道等。厌氧反应器优点:运行稳定,抗冲击能力强。安徽一体化厌氧罐种类
厌氧反应器的有机负荷是普通UASB反应器的3倍左右。制药行业厌氧罐系统恢复
厌氧反应器包括进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。如果考虑整个厌氧系统,还应该包括沼气收集和利用系统。但是由于沼气利用的途径和目标不确定,其利用系统也有很大的差别。在USAB反应器中很重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体颗粒的沉淀效果,三相分离器很主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床中产生的沼气。特别是在高负荷的情况下,在集气室下面设置反射板,是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体紊动。制药行业厌氧罐系统恢复