虎丘区反硝化深床滤池一体化装备商务
滤池进水管8的一侧设置有出水堰9,出水堰9的下端设置有滤料层10,滤料层10的下端设置有滤砖11,滤砖11包括***连接块12,***连接块12的前端设置有第二连接块13,第二连接块13的后端设置有滤料槽14,滤料槽14的下端设置有漏槽15,滤池6的一侧设置有第二吸水泵16,第二吸水泵16上设置有污水出口管17,滤砖11的一侧设置有连接管18,连接管18的一侧设置有水反冲管19,水反冲管19上设置有***电动阀门20,***电动阀门20的一侧设置有水反冲泵21,以实现深床滤池的水反冲,水反冲泵21的后端设置有气反冲管22,气反冲管22的一侧设置有第二电动阀门23,第二电动阀门23的一侧设置有气反冲泵24,以实现深床滤池的气反冲。进一步,***连接块12与第二连接块13均设置有两个,***连接块12与第二连接块13相吻合,漏槽15设置有多个,多个漏槽15相邻两个之间的距离设置为一致,使用者可以通过***连接块12与第二连接块13相互配合,来实现多个滤砖11之间的连接。进一步,滤砖11设置有多个,两个滤砖11通过***连接块12与第二连接块13连接,连接管18贯穿滤砖11,滤砖11与连接管18通过氩弧焊连接,使用者可以通过滤砖11来处理软化水纯水预处理等的除浊。进一步,出水堰9的截面设置为“l”型。反硝化深床滤池简称!清泉反硝化深床滤池!虎丘区反硝化深床滤池一体化装备商务
本实用新型涉及深床滤池相关领域,具体为一种环保深床滤池。背景技术:深床滤池通常用于水处理中悬浮物的去除,单层均质滤料或多层滤料滤池,滤床相对比传统快滤池较深,多为***式重力滤池,滤料为天然石英砂,多层滤料为无烟煤、石英砂和石榴石等,每种滤料的粒径按l小下大的顺序进行排列,水力负荷和硝酸盐容积负荷设计恰当,深床滤池也可具有反硝化脱氮的功能,同步去除悬浮物和硝酸盐,深床滤池的结构允许水中悬浮固体穿透到滤床更深的地方,可以提高滤池截污能力,过滤过程包括过滤和反冲洗,过滤在饮用水处理中一直是重要单元操作之一,现已发展到对废水出水进行过滤,去除废水中的悬浮物,而现有的深床滤池在对滤砖进行布置时较为困难且耗时较长,同时对于污水的过滤也较不彻底。现有的深床滤池都无法较为便利的完成滤砖的布置与安装;因此市场急需研制一种环保深床滤池来帮助人们解决现有的问题。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种环保深床滤池,以解决上述背景技术中提出的无法较为便利的完成滤砖的布置与安装的问题。为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种环保深床滤池,包括滤池底板,所述滤池底板下端的一侧设置有清水池。虎丘区反硝化深床滤池一体化装备商务反硝化深床滤池反冲洗!
在提升泵后管道投加液体乙酸钠。采用25%浓度的商品乙酸钠溶液,该溶液COD当量为220000mg/L,设计比较大投加量为50mg/L,比较大日为34.08m³/d,稀释至15%后投加。设置4台数字计量泵(2用2备),流量为0~1500L/h,扬程为400kPa,功率为0.75kW。,滤床比较大设计水头损失为25kPa,滤料以上运行水位为1.2~2.4m。冲洗周期约36~48h,驱氮周期根据水质情况确定为4~6h。反冲洗方式:滤池采用自动反冲洗,反冲洗程序根据滤池单池水头损失或时间来控制,也可进行手动控制。气反冲洗强度为110m/h;气水反冲洗强度:气110m/h,水14.7m/h;水反冲洗强度为14.7m/h;每格反洗水量为334m³/d。同一格滤池二者不同时进行。3反硝化深床滤池运行效果分析2017年2月—5月,对反硝化深床滤池进行运行调试。调试期间投加碳源液体乙酸钠,调试期结束后不再加药,运行至今。,乙酸钠投加量为3.4~30.6t/d不等,不同投加量下的TN去除效果见表2。从表2可知,本工程出水的硝态氮比较平稳,并没有因乙酸钠投加量增加而有明显的减小。在生物脱氮工艺中,COD/NO-3-N是一个重要的设计参数,它表征了去除硝酸盐所需要的可利用的有机物量。以乙酸钠为碳源时,单位NO-3-N去除量的COD投加量为3.66。
本工程深床反硝化滤池进水为二级生化出水,调试运行期间ΔCOD/ΔNO-3-N平均值约15.68。碳源利用率较低的原因与进水溶解氧含量过高有关。一方面,本工程进水COD比较高达到800mg/L以上,为去除COD,SBR生物池曝气量大,且出水溶解氧比较高;另一方面,本工程采用变水头过滤,滤池进水存在比较大1.2m的跌水,客观上起到了跌水曝气的效果,使得滤池进水中的溶解氧处于饱和状态,这些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才能形成反硝化所需要的缺氧状态,从而限制了滤池反硝化脱氮的能力。,2018年1月—7月的运行数据见表3。由表3可知,出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比较大质量浓度分别为0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分别为40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明滤池去除总氮效果一般,但对TP、SS、NH3-N的去除效果很好,出水水质接近地表水准Ⅳ类指标。4结论与建议①本工程反硝化深床滤池实现了脱氮除磷和降低SS的工程目标,出水水质能够稳定达到一级A标准,并且接近地表水Ⅳ类水质指标。②反硝化深床滤池可根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的切换。③本工程中。常州反硝化深床滤池一体化装备!哪家好?
能够进一步降低能耗。因此SND系统提供了今后降低投资并简化生物除氮技术的可能性。2、同步硝化/反硝化的机理研究、宏观环境生物反应器中的溶解氧DO主要是通过曝气设备的充氧而获得,无论何种曝气装置都无法使反应内氧气在污水中充分混匀。**终形成反应器内部不同区域缺氧和好氧段,分别为反硝化菌和硝化菌的作用提供了优势环境,造成了事实上硝化和反硝化作用的同时进行。除了反应器不同空间上的溶氧不均外,反应器在不同时间点上的溶氧变化也可以导致同步硝化/反硝化现象的发生。HyungseokYoo研究了SBR反应器在曝气反应阶段,反应器内DO浓度历经减小后逐渐升高,并伴随的同步硝化/反硝化现象。、微环境理论缺氧微环境理论是目前已被普遍接受的一种机理,被认为是同步硝化/反硝化发生的主要原因之一。这一理论的基本观点认为:在活性污泥的絮体中,从絮体表面至其内核的不同层次上,由于氧传递的限制原因,氧的浓度分布是不均匀的,微生物絮体外表面氧的浓度较高,内层浓度较低。在生物絮体颗粒尺寸足够大的情况下,可以在菌胶团内部形成缺氧区,在这种情况下,絮体外层好氧硝化菌占优势,主要进行硝化反应,内层为异样反硝化菌占优势,主要进行反硝化反应(如图)。反硝化深床滤池哪个好?虎丘区反硝化深床滤池一体化装备商务
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2、还有2个疑问求教一下,反硝化所需碳源还有另一计算公式,BOD=(1)-1-按照1g甲醇相当于,B/C=,C(甲醇)=,去除1g硝酸盐氮所需BOD=**,与(1)的系数略有差别,是否可认为是实验精度所致?-2-对照2个公式的系数而言,亚硝酸盐氮的系数比列与其他两项的比列不同:≠?当然其差值也相当小,是否也是可以忽略的?Answer:20121221:1、BOD那个是按照氧来计算的根据得失电子数:氧:(5*16)/氮(2*14)=,那上面写错了,1g甲醇对应,但B/C这个就不那么准确了,所以计算有误差2、公式的系数不同是因为牵扯了同化,二者的同化系数污泥产率不同,怎么能让它对等,不可以忽略。对于这个问题,不能*看数字,要看出原理。BOD的公式**是化学反应式,没有包含同化部分。虎丘区反硝化深床滤池一体化装备商务
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