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检查功率模块在西门子840D数控系统的故障里,功率模块故障所占比例相对较高,运维人员需要定期进行功率模块的检查,保障其稳定运行。一般来说,功率模块主要使用万neng表进行检查,因为万neng表可以准确地测量出系统的电流值及电压值等参数,通过测量值与标准参数的对比,可以了解系统的故障状况。西门子840D数控系统正常运行状况下,万neng表测量的电阻值为无穷大。优化驱动: 对于西门子 840D 数控系统而言,对其驱动进行优化,就是对电流环、位置环与速度环进行优化。电流环的优化措施相对简单,因为电流环出厂时,生产厂家已经按照较好原则进行参数的设置,运维人员对电流环的优化就是对电流环参数的检查与运行试验;位置环的优化措施需要运维人员根据实际运行状况,采取相应的优化措施;速度环的化措施需要从速度和材料两方面入手,运维人员可以通过较好速度的设定进行优化,西门子 840D数控系统的较好速度是 10 m/s,速度环的材料需要满足标准要求且具备良好驱动性能,这样才能够保障速度环的稳定运行。西门子数控维修服务,就选上海枫逸电气自动化有限公司,用户的信赖之选。北京正规西门子数控维修诚信企业推荐
在实际维修机床的时候,611UE会出现“039”的报警。查看报警说明:039在识别功率部件时出错。在039报警时,会出现039―20000的情况:是没有一个功率模块被识别。处理方法是:把数控机床断电,把611U驱动模块与功率模块重新插拔就可以解决问题。在039报警时,会出现039―30000的情况:功率部件识别符不同与输入功率部件在这输入部件类型。即611UE功率模块与驱动模块无法识别。处理方法是:按―,P,显示Axxxx(四位数字)按+/―,找到A0651按P进入,按+/―,将该值修改为4按P退出按+/―,找到A1106按P进入,将该值修改为6,退出。找到A0652,修改为1,并且等待其自动恢复为0同时按+和―键,显示Bxxxx(四位数字)找到B0651,修改为4找到B1106,修改为6找到B0652,修改为1,并且等待其自动恢复为0按RESET(红色指示灯)重新启动,可以排除故障。销售西门子数控维修需要多少钱西门子数控维修服务,就选上海枫逸电气自动化有限公司,用户的信赖之选,有想法的不要错过哦!
电源故障611D伺服驱动时,将主轴转速设定为3000r/min,进行设备的启动,此时系统处于正常运行状态,但当系统转速>3000r/min进行转刹车时,611D电源单元出现错误,进行过电压的报警,系统停止运行。对系统进行多方面的检查后没有发现机械异常状况,电路板与元件均处于正常状态,更换611D电源单元之后,出现故障转移现象,更换出现故障的电源单元后,系统恢复正常运行。西门子数控维修系统的应用十分普遍,要求运维人员掌握其维护保养、故障诊断和故障维修方法。运维人员可以通过感官分析法、参数校正法以及逻辑方法进行故障诊断,并根据故障的具体状况,采取相应的维修措施,保障系统的稳定运行。
CRT上显示混乱:保持电池(锂电池)电压太低,这时一般能显示出711号报警。由于电源板或存储曾被拔出,从而造成存储区混乱。这是一种软故障,只要将CNC内部程序去除并重新输入即可排除故障。电源板或存储器板上的硬件故障造成程序显示混乱。如CRT上显示513号报警,表示存储器的容量不够。在自动方式下程序不能启动,如此时产生351号报警,表示CNC系统启动之后,未进行机床回基准点的操作。系统处于自动保持状态。禁止循环启动。检查PLC与NC间的接口信号Q64.3。 西门子数控维修服务,就选上海枫逸电气自动化有限公司,有需求可以来电咨询!
西门子数控维修PLC软件故障的检查及处理PLC大多有自诊断功能,出现模块功能错误时往往会报警,有的还能按预定程序做出反应,可通过观察PLC显示内容:观察电源、RUN、输入输出模块指示灯等显示来判断。电源正常,各指示灯也指示正常,如果输入信号正常,但系统功能不正常,如无输出或程序动作出现混乱时,可按先易后难、先软后硬的原则,先检查应用程序是否出现问题,可采用程序逻辑推断进行检查,先阅读梯形图大概了解设备工艺或操作过程;然后根据输入输出对应表及输入输出逻辑功能表,再采用反向检查法,从故障点查到PLC的对应输出继电器,反查满足其动作的逻辑关系。经验表明,查到有问题处,基本就可以排除故障了,因为设备同时有两个或两个以上的故障点是不常见的。 上海枫逸简述西门子数控维修规范标准。欢迎来电咨询上海枫逸!北京正规西门子数控维修诚信企业推荐
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故障现象:某配套SIEMENS810M的进口立式加工中心,在用户更换了61lA双轴模块后,开机X、Y出现尖叫声,系统与驱动器均无故障。分析与处理过程:SIEMENS61lA驱动器开机时出现尖叫声的情况,在机床调试时经常会遇到,主要原因是驱动器与实际进给系统的匹配未达到较好值而引起的。对于这类故障,通常只要通过驱动器的速度环增益与积分时间的调节即可进行消除。具体方法为:根据驱动模块及电动机规格,对驱动器的调节器板的S2进行正确的电流调节器设定。将速度调节器的积分时间Tn调节电位器(在驱动器正面),逆时针调至极限(Tn≈39ms)。将速度调节器的比例Kp调节电位器(在驱动器正面),调整至中间位置(Kp≈7~10)。在以上调整后,即可以消除伺服电动机的尖叫声,但此时动态特性较差,还须进行下一步调整。顺时针慢慢旋转积分时间Tn调节电位器,减小积分时间,直到电动机出现振荡声。逆时针稍稍旋转积分时间Tn调节电位器,使电动机振荡声恰好消除。保留以上位置,并作好记录。北京正规西门子数控维修诚信企业推荐
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