宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务

时间:2022年02月18日 来源:

    池体11内部从上往下依次设置有***布水渠道12和第二布水渠道13、滤料层16、滤砖层17。其中,如图1所示,***布水渠道12和第二布水渠道13的高度相同,并沿池体11的长度方向延伸。两者一端与位于池体11外部的反洗水排出渠18相连通,另一端与池体11外部的布水总渠(图中未示出)连通。其中,布水总渠用于向池体11内进水,反洗水排出渠18用于从池体11中排出反洗废水,***布水渠道12和第二布水渠道13用于实现池体11内的进水和集水。如图2所示,在反洗水排出渠18上设有排水管道14,该排水管道14通过反洗水排出渠18与池体11连通,排水管道14上设置有自动排水阀门15。反洗时打开自动排水阀门15,排出反洗废水。位于***布水渠道12和第二布水渠道13下方的是滤料层16和滤砖层17。设池体11的宽为l,则池体11中部到***布水渠道12和第二布水渠道13的距离均为1/2l,将滤池反洗水的排出路径分成2份。反洗过程中,反洗废水从池体11中部溢流进入布水渠道收集后排出,反洗水的排出路径也为1/2l。***布水渠道12和第二布水渠道13上沿到池底的距离为l1。由于进水和集水均通过***布水渠道12和第二布水渠道13实现,因此过滤水位和反洗水位一致,均为l1。本实用新型的d型反硝化深床滤池2如图3和图4所示。反硝化深床滤池巡检要点!宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务

宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务,反硝化深床滤池一体化装备

    能够进一步降低能耗。因此SND系统提供了今后降低投资并简化生物除氮技术的可能性。2、同步硝化/反硝化的机理研究、宏观环境生物反应器中的溶解氧DO主要是通过曝气设备的充氧而获得,无论何种曝气装置都无法使反应内氧气在污水中充分混匀。**终形成反应器内部不同区域缺氧和好氧段,分别为反硝化菌和硝化菌的作用提供了优势环境,造成了事实上硝化和反硝化作用的同时进行。除了反应器不同空间上的溶氧不均外,反应器在不同时间点上的溶氧变化也可以导致同步硝化/反硝化现象的发生。HyungseokYoo研究了SBR反应器在曝气反应阶段,反应器内DO浓度历经减小后逐渐升高,并伴随的同步硝化/反硝化现象。、微环境理论缺氧微环境理论是目前已被普遍接受的一种机理,被认为是同步硝化/反硝化发生的主要原因之一。这一理论的基本观点认为:在活性污泥的絮体中,从絮体表面至其内核的不同层次上,由于氧传递的限制原因,氧的浓度分布是不均匀的,微生物絮体外表面氧的浓度较高,内层浓度较低。在生物絮体颗粒尺寸足够大的情况下,可以在菌胶团内部形成缺氧区,在这种情况下,絮体外层好氧硝化菌占优势,主要进行硝化反应,内层为异样反硝化菌占优势,主要进行反硝化反应(如图)。宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务反硝化深床滤池厂家!

宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务,反硝化深床滤池一体化装备

    在所述循环管5上连接有提升泵6;在所述***池体1和第二池体2内部均固定连接有承托层7,在所述承托层7的上端固定连接有微生物载体8,在所述***池体1和第二池体2内部均具有布气器9,进气管10的一端连接至所述布气器9,进气管10的另一端连接至风机11,在所述第二池体2的内部连接有布水管12,在所述***池体1和第二池体2的底端均连接有排泥管13,所述排泥管13的末端连接至污泥浓缩池,在所述排泥管13上连接有污泥泵14。在***池体1中,布气器9的位置高于排泥管13,承托层7的位置高于布气器9;在第二池体2中,布气器9的位置高于排泥管13,布水管12的位置高于布气器9,承托层7的位置高于布水管12的下端。所述承托层7的表面附着有孔径为6目的尼龙网。第二池体2中的布气器9处于关闭状态。承托层7与***池体1或第二池体2的内壁固定连接。反硝化进水管3在位于首端的***池体1上的连接位置,位于该***池体1的侧壁上部。该装置的运行原理如下:相邻排列的若干***池体1和第二池体2构成了反硝化反应池的主体结构,该结构呈多格串联的模式;由于相邻的池体内部结构略有区别,故而将其分别命名为***池体1和第二池体2,以便于描述。反硝化进水管3用于输入待处理的废水。

    在提升泵后管道投加液体乙酸钠。采用25%浓度的商品乙酸钠溶液,该溶液COD当量为220000mg/L,设计比较大投加量为50mg/L,比较大日为34.08m³/d,稀释至15%后投加。设置4台数字计量泵(2用2备),流量为0~1500L/h,扬程为400kPa,功率为0.75kW。,滤床比较大设计水头损失为25kPa,滤料以上运行水位为1.2~2.4m。冲洗周期约36~48h,驱氮周期根据水质情况确定为4~6h。反冲洗方式:滤池采用自动反冲洗,反冲洗程序根据滤池单池水头损失或时间来控制,也可进行手动控制。气反冲洗强度为110m/h;气水反冲洗强度:气110m/h,水14.7m/h;水反冲洗强度为14.7m/h;每格反洗水量为334m³/d。同一格滤池二者不同时进行。3反硝化深床滤池运行效果分析2017年2月—5月,对反硝化深床滤池进行运行调试。调试期间投加碳源液体乙酸钠,调试期结束后不再加药,运行至今。,乙酸钠投加量为3.4~30.6t/d不等,不同投加量下的TN去除效果见表2。从表2可知,本工程出水的硝态氮比较平稳,并没有因乙酸钠投加量增加而有明显的减小。在生物脱氮工艺中,COD/NO-3-N是一个重要的设计参数,它表征了去除硝酸盐所需要的可利用的有机物量。以乙酸钠为碳源时,单位NO-3-N去除量的COD投加量为3.66。盐城反硝化深床滤池一体化装备!

宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务,反硝化深床滤池一体化装备

    将NO2-—N和NO3-—N还原成N2的过程。在生物反硝化过程中,同时也可使有机物氧化分解,从而降低废水中污染物含量。回复举报点赞shang_tingting2011年12月26日18:17:249楼原帖由shidaosuin于2011-12-2613:05发表反硝化是需要碳源的,碳源的量可以用bod表征,但通常用的是cod碳源用TOC表征,(总有机碳)回复举报点赞zt2011年12月26日21:46:1310楼回复举报点赞lisai88882011年12月27日10:35:5911楼每去除1毫克的硝酸氮,COD的消耗约为,反消化过程中硝态氮转化成氮气并消耗COD,且必须在COD过量的情况下反应才能进行下去。好氧段是细菌氧化过量的COD的同时,并将氨氮转化成硝态氮。正常来讲,O段应该在前,A段应该在后。也就是先进行O段-硝化反应,并去除COD,然后进行A段-反硝化反应,使硝态氮转化成氮气,并消耗COD。但是前面讲到,反硝化反应必须在COD过量的情况下才能进行,那么A段之后势必会剩余COD,怎么解决?再增加一级生化可以解决。或者,把A段倒置到O段之前,这样就形成了我们现在常用的A-O工艺。不知道这样理解的话会不会对你的设计有帮助。反硝化深床滤池刷漆!宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务

反硝化深床滤池一体化装备厂家!宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务

    乙酸碳源基质的污泥产率系数低于丙酸和葡萄糖,葡萄糖碳源基质有利于获得更高的污泥产率。②对试验前后的各反应器中菌群结构分析表明:生活污水系统和A2N-SBR脱氮除磷系统能稳定运行并取得良好的脱氮除磷效果,菌群结构呈现多样性分布状态;单碳源系统运行初期**天,原系统稳定复杂的生态特征证明在短时间内能承受由于碳源变化带来的冲击。随着单碳源系统的运行,反应器中微生物在碳源竞争过程中的优胜劣汰,导致各系统在富集了不同优势菌的同时,某些原存的微生物也逐渐消亡。充分证明除温度、pH等因子外,碳源也是控制系统微生物生态位的重要因素之一。③DPB是反硝化除磷系统中一类重要的功能菌群,对生物脱氮除磷起决定性的作用。文献报道的反硝化聚磷菌有:肠杆菌科细菌(Enterobacteriaceaecolonies)、气单胞菌属(Aerimonascolonies)、假单胞菌属(Pseudomonascolonies)、莫拉氏菌属(Moraxellacolonies)等。研究发现在富集了反硝化聚磷菌的乙酸系统存在两株兼具厌氧释磷、好氧吸磷典型聚磷菌特征和反硝化特征的细菌,编号为P1、P2,P1菌株好氧吸磷量约为厌氧释磷量的3倍,P2菌株好氧吸磷量为释磷量的2倍,而且两菌株反硝化过程不受产生的亚硝酸盐浓度的影响。宿迁废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务

苏州市苏创环境科技发展有限公司一直专注于水生态治理、水环境修复、污水处置技术研发及技术服务;承接河道治理、水体修复、人工湿地、污水处置、清淤及淤泥处置工程的咨询、设计、施工;环保设施及材料配件的研发、生产(生产项目限分支机构经营)、销售;海绵城市建设与产品的研发;市政公用工程、城市道路工程、水利水电工程、景观绿化工程、城市道路照明及亮化工程的设计、施工及维护。,是一家环保的企业,拥有自己**的技术体系。公司目前拥有专业的技术员工,为员工提供广阔的发展平台与成长空间,为客户提供高质的产品服务,深受员工与客户好评。苏州市苏创环境科技发展有限公司主营业务涵盖磁分离水体净化一体化装备,曝气生物滤池一体化装备,反硝化深床滤池一体化装备,装配式污水处理厂,坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针,赢得广大客户的支持和信赖。公司深耕磁分离水体净化一体化装备,曝气生物滤池一体化装备,反硝化深床滤池一体化装备,装配式污水处理厂,正积蓄着更大的能量,向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责