天津PU高压发泡机发泡机方案设计

时间:2022年05月23日 来源:

                                                  聚氨酯微孔弹性体的浇注成型工艺

将预先制造好的钢丝圈和增强材料复合体放入模具中,启动离心机,通过浇注机将A和B组分均匀混合,浇注到模具中心的分流板上,在离心力的作用下,混合物料通过流道被甩入模腔中,部分物料迅速和温度较低的模具内壁发生碰撞,形成坚实、几乎无孔的结皮层,而内部则由于物料温度较高,产生大量的微小气泡,均匀分布在物料之中,通过速度调节器调节离心机的转速,可以形成密度均匀变化而又无明显分层的微孔弹性体层,并把骨架材料及钢丝圈紧紧地包围在物料之中。


上海广温机械全自动高压发泡生产线,操作简便、用人少、产量高,极大节省人力成本!天津PU高压发泡机发泡机方案设计

                                                        广温低压硬泡PU发泡机工艺流程(二)

3气路系统来自空气压缩机的6-8kg/cm2的压缩空气,经二联件油雾器除水过滤后,由调压阀稳定至一定压力分为三路:⑴、一路经调压阀及油雾器后至混合头(由电磁阀控制)控制原液切换气缸。⑵、一路(由电磁阀控制)至混合头上作喷料及液清洗以后的冲气之用。⑶、另一路至清洗液储存罐作压出清洗液(MC)之用。

4加热系统二只管状电热器在热水夹套中将介质(水或导热油)加热到要求温度,一般要求:A、B、C组份,20~25±2℃;电加热器由PLC温度模块来控制,当原液温度过高时,即能自动停止加热,使物料温度恒定在所要求的温度。

5清洗系统由清洗罐及进气、出液管路及启闭电磁阀组成,罐上设有液位计、压力表、调压阀、放空阀。

6浇注头⑴、传动部份:电动机经梅花型联轴器传动机头混合腔搅拌头,由变频器控制,可使搅拌头转速随机可调(4000、5000转/分)。用户可根据原料粘度不同来调节变频器,从而使机头搅拌发挥比较好工作效果。⑵、各组份原液的启闭控制:由电磁阀来控制通断压缩空气,以推动注料气缸中的活塞,从而启闭各组份进入浇注头的注料阀,装在混合头两侧的节流阀可调节原液的注料压力,使浇注及回流的压力平衡稳定。 天津聚氨酯发泡机发泡机上海广温机械低压发泡机,设置有多个配方比例,100套注料时间可自动调整!

                                                广温机械低压PU发泡机故障分析及处理(一)

1、故障状态-启动喷料开关而浇注头上无喷料

1.1 故 障 原 因:无压缩空气或空气压力不能推动浇注头上的出料启闭活塞。

1.1.1修 理 方 法:a、查空气压力表,使其达到4-6kg/cm2。b、检查二位四通电磁阀是否通电,如已损坏则更换有关配件。c、检查气缸活塞上的密封圈是否损坏,必要时予以更换。

1.2故 障 原 因:气缸内缺油,使密封圈与气缸摩擦力过大。

1.2.1修 理 方 法:检查油雾器是否有油雾产生,是否正常。

1.3故 障 原 因:转阀轴或出料调节器被残余的原液固结。

1.3.1修 理 方 法:a、略提高空气压力(比较大6kg/cm2)。b、调换出料调节器。c、拆下转阀轴,并用二氯甲烷清洗,重新装配和调整好各部位。(注意:不能松开齿轮夹紧转阀轴的螺钉。)

1.4故 障 原 因:二位四通电磁阀至气缸的气路接错,反而使喷料开关停止时出料。

1.4.1修 理 方 法:调换进气管接头


                                                    广温机械高压发泡机关于混合比例及总流量调整(一)

1、根据配比的要求,调节好各所需泵流量:

1.1、测试A料泵当前流量,按当前原料泵的注料转速,首先操作高低压切换开关,测试高压值是否能达到注料要求,如高压值过高或过低调节A组份节流阀,直至达至A泵设定出口压力范围内。再进入到程控器取样操作页面,关闭B原料泵,并将B组份的节流阀锁紧,以防在测试时A原料串入B组份原料管道内发泡。

1.2、点击取样时间窗口,设置好测试时间,建议测试时间不低于3秒;取量杯置于注料口下方(先将量杯在电子称上去皮,并做好启示录),按注料开关,用量杯接入所注原料,并在电子称上称出所注原料净重;测试次数不得少于3次,并做好记录。

1.3、测试B料泵当前流量,调整B组份节流阀并锁紧A组份节流阀,测试方法同上方A组份相同。注:在测试时,一定要将测试结果换算成每秒的流量,以便后面计算流量使用。

1.4、计算原料比例及A、B组份所需流量,当两组份原料的当前流量称出后就可计算出所需原料比例及原料泵转速,计算方法如下:      所需流量÷所需总比例(A:B的比例之和)=克重/份(g/份)

            克重/份x所需A的比例值=A组份所需流量

            克重/份x所需B的比例值=B组份所需流量 PU**-R/Y系列低压发泡机上位机主控操作页面整体采用了实时动态设计,各个组件动作进行了实时仿真。

                                                广温机械低压PU发泡机故障分析及处理(三)

5、故障状态:原液在混合头中混合不均匀。

5.1故障原因:a)原液粘度太高,使搅拌转子转速下降。

                     b)原液在搅拌室里搅拌时间太短

5.1.1修理方法:a)增大电机功率

                       b)更换原液,使原液的粘度在指定粘度范围内。

                       c)当各组份粘度或配比相差较大时其反应性不佳,应更换特制的搅拌头,以延长原液在搅拌室中搅拌时间。

                       d)喷嘴前装一根0.3~0.5米尼龙管,来进行发泡操作,则不正常的搅拌现象即可改善。

6、故障状态:喷料混合不佳

6.1故障原因:a)两泵输出压力相差过大

                     b)喷料量过大或过小和所选用的搅拌头型号不符合。

                     c)搅拌头转速过低

                     d)流量或配比发生变化

6.1.1修理方法:a)检查并调节两泵压力相近

                       b)参照喷料量的大小,选用合适的搅拌头。

                       c)加快搅拌头转速

                       d)检查计量泵进口及轴封是否有漏气,过滤器阻塞。

7、故障状态:溶剂从浇注头的出料液口漏出。

7.1故障原因:溶剂中带有杂质,沉积在电磁阀的阀座上,使它无法关严。

7.1.1修理方法:清洗溶剂过滤器后,清洗或调换溶剂电磁阀。 上海广温机械低压发泡机,采用10寸OP汉化触摸屏显示,直观大气!河北PU发泡机发泡机直销价格

上海广温机械汽车内饰件高压发泡生产线。天津PU高压发泡机发泡机方案设计

PU30G-BR系列全自动高压发泡机为我公司新开发的一代高智能、全自动型聚氨酯高压发泡浇注设备,此设备配合自动化生产线可实现自动注料、自动切换组份、自动调整比例、自动识别模具、自动开模、自动合模等高智能型自动化生产线。

主要结构由电器控制系统、高低压切换系统、原料输送系统、料温控制系统、压力控制系统、模具识别系统、模具示教系统、六轴机械手系统和机箱等组成。

本产品适用于生产各类高回弹、慢回弹、自结皮等聚氨酯塑料成型制品。如:汽车座垫、沙发垫、汽车扶手、隔音棉、记忆枕及各种机械电器的密封垫等。

上位机采用了西门子S1500系列64K色10寸OP汉化真彩液晶屏,在主控操作页面整体采用了实时数据监测设计,各个组件动作进行了实时工作指示,各个生产关键数据都设置有实时监测反馈,与机械手之间采用了全闭环式通信联机,并配置有机械手示教控制柜与示教器,所有数据现场一目了然。


天津PU高压发泡机发泡机方案设计

上海广温机械设备有限公司位于嘉松中路4188弄188号2号楼1层A区111室,交通便利,环境优美,是一家生产型企业。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务,是一家有限责任公司企业。公司业务涵盖聚氨酯浇注机,价格合理,品质有保证,深受广大客户的欢迎。广温机械顺应时代发展和市场需求,通过**技术,力图保证高规格高质量的聚氨酯浇注机。

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责